Sum-Up of Optimization Improvement of Nitrogen Regeneration Heater for Liquid Nitrogen Wash Unit
Abstract:
The problems in liquid nitrogen wash unit are presented, and optimization improvement is carried out of nitrogen regeneration heater for liquid nitrogen wash unit. Through adding a new nitrogen regeneration heater, which is in series running with original equipment, not only the regeneration of molecular sieve is benefited, but good energy saving effect is obtained also.
河南心连心化肥有限公司四分公司采用洁净煤气化技术进行原料结构调整,项目年产450 kt合成氨、800 kt尿素,其中液氮洗装置采用寰球公司技术。液氮洗装置主要是用分子筛干燥器吸附净化气中微量的CO2和CH3OH,配制氢氮比为3 :1(物质的量之比)的合成气供氨合成系统使用。在运行过程中,氮气经液氮洗装置再生氮气加热器后温度不达标,故对其进行了优化改造。
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存在的问题
液氮洗装置自投运以来,再生氮气加热器蒸汽消耗为3~4 t/h,大于设计值(1.12 t/h)。经蒸汽加热后,氮气温度在205~210 ℃,低于再生设计要求温度(即换热器出口温度,220 ℃),因此,需延长加热时间,每周期比设计时间延长2 h,且最终温度仅能保持在180 ℃以上(分子筛底部温度)4 h,不能达到设计要求200 ℃以上4 h,不仅造成了蒸汽浪费,而且也影响了分子筛再生效果。
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优化改造
针对分子筛加热时存在的问题,于2015年5月对液氮洗装置再生氮气加热器进行优化改造。经计算,原有再生氮气加热器的换热面积偏小(换热面积36.97 m2,计算结果为47.49 m2)。实际改造时,新增1台与原换热器参数相同的设备(设备参数见表 1)并与原设备串联运行,其换热面积为36.97 m2,折流板间距576 mm,筒体公称直径Ф 600 mm,壁厚14 mm,长度3 030 mm。改造后工艺流程见图 1。
表 1
项目 |
壳程 |
管程 |
介质 |
再生氮气 |
蒸汽 |
工作温度(进/出)/℃ |
20/220 |
400/252 |
工作压力/MPa |
0.42 |
4.00 |
设计温度/℃ |
450 |
450 |
耐压试验压力/MPa |
5.89 |
7.65 |
设计压力/MPa |
3.54 |
4.6/F.V |
焊接接头系数 |
1.0 |
1.0 |
程数 |
1 |
2 |
水压试验压力/MPa |
7.65(卧) |
7.65(卧) |
图 1
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改造效果及效益分析
(1) 由表 2可见,改造前,再生氮气加热时间在8.5~10.0 h,大于设计值(7.6 h),而分子筛加热温度在179.5~188.9 ℃,低于设计值(200 ℃)。
表 2
项目 |
时间/h |
加热温度/℃ |
泄压 |
预热 |
加热 |
冷却 |
升压 |
降温 |
并联 |
改造前 |
0.5 |
3.0 |
8.7 |
2.6 |
0.5 |
8.0 |
0.5 |
186.0 |
0.5 |
3.0 |
10.0 |
2.6 |
0.5 |
8.0 |
0.3 |
179.5 |
0.5 |
2.0 |
8.5 |
3.0 |
0.5 |
8.0 |
0.5 |
188.9 |
0.5 |
2.6 |
9.8 |
3.0 |
0.5 |
8.0 |
0.3 |
180.8 |
0.5 |
3.0 |
9.2 |
2.7 |
0.5 |
8.0 |
0.5 |
183.8 |
0.5 |
2.2 |
9.2 |
3.0 |
0.5 |
8.0 |
0.3 |
180.8 |
改造后 |
0.5 |
2.2 |
7.6 |
4.2 |
0.5 |
8.0 |
0.6 |
217.0 |
0.5 |
3.0 |
7.6 |
4.6 |
0.5 |
8.0 |
0.6 |
209.1 |
0.5 |
2.2 |
7.6 |
4.2 |
0.5 |
8.0 |
0.6 |
217.0 |
0.5 |
2.3 |
7.6 |
4.6 |
0.5 |
8.0 |
0.6 |
209.0 |
0.5 |
2.2 |
7.6 |
4.2 |
0.5 |
8.0 |
0.6 |
217.0 |
0.5 |
2.2 |
7.6 |
4.6 |
0.5 |
8.0 |
0.6 |
208.0 |
改造后,分子筛加热时间控制在7.6 h,符合设计要求,分子筛加热温度在208.0~217.0 ℃(分子筛供应商认为此温度对分子筛无影响),有利于分子筛的再生。
(2) 由表 3可看出:再生氮气加热器优化改造后,蒸汽凝液温度由220 ℃降至190 ℃,低位热利用更充分;蒸汽消耗由3.0~4.0 t/h降至1.0~1.5 t/h,降低了生产成本。
表 3
项目 |
优化前 |
优化后 |
蒸汽进口温度/℃ |
388~395 |
388~395 |
蒸汽进口阀开度/mm |
0.05~0.06 |
0.03~0.04 |
疏水阀旁路开度/mm |
0.01~0.02 |
半格 |
蒸汽凝液温度/℃ |
220 |
190 |
蒸汽消耗/(t·h-1) |
3.0~4.0 |
1.0~1.5 |
(3) 改造后,4.0 MPa蒸汽消耗由27.0 t/d降至7.6 t/d,按蒸汽价格120元/t、年生产时间300 d计,则年节约蒸汽费用70万元左右。氮气加热器优化改造共投资20万元,仅节约蒸汽一项,半年内即可收回全部投资。
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结语
分子筛的操作和维护对系统的正常运行和冷箱的保护起着重要作用,通过对再生氮气加热器的优化改造,分子筛加热时的蒸汽消耗、加热温度达到了预期目标,但同时需注意以下几点:①新增设备相应增加了可能出现泄漏的部位,正常生产过程中,应做好设备的维护和监控,通过分析低压氮气露点判断设备是否出现泄漏,防止设备泄漏造成水进入分子筛使其粉化,进而影响分子筛的吸附效果和使用寿命;②分子筛再生步骤相应进行调整,严格执行每步所需时间和要求,控制充、泄压速率,防止受力不均而造成分子筛粉化。