Causes,Treatment and Prevention of Detonating from Uplink Gas Valve to Main Gas Valve
Abstract:
A brief description is given of the process of damage to the uplink valve, which is caused by the detonation of the gas pipe from the uplink gas valve of the gasifier to the main gas valve, the process of discovering the cause of the detonation and the treatment measures after the damage of the uplink gas valve. According to the cause of the detonation, a detailed file is created for the replacement of the valve seat of the downlink gas valve and the daily inspection is strengthened, so that the detonation phenomenon completely disappears.
某合成氨企业造气车间共有Ф 2 650 mm固定层间歇式造气炉14台,曾发生上行煤气阀至煤气总阀段不明原因爆鸣3次,给安全生产留下了极大隐患。
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造气炉煤气流程
上行煤气由顶部出造气炉,经上行煤气管至单炉旋风除尘器,然后经旋风除尘器顶部上行煤气阀、煤气总阀、安全阀至单元煤气总管,再经单元总除尘器、显热回收器、洗涤塔、大煤气总管后送至气柜。下行煤气由底部出造气炉,经下行煤气阀后由炉底一楼向西水平延伸,然后经90°煤气管向上延伸,与上行煤气在三楼室外平台的煤气总阀前汇合,其后流程与上行煤气相同。垂直向上的下行煤气管底部有长2 m的钢管作为集尘器,底部设置盲板,以沉积下行煤气带出的煤灰并定期外排。下行煤气阀后安装有蒸汽置换阀,可为下行煤气管进行蒸汽置换。
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爆鸣经过及处理
(1) 8#炉爆鸣
因合成氨全装置小修,造气炉采取闷炉处理。停炉第2天,8#炉上行煤气阀至煤气总阀段发生爆鸣,将上行煤气阀油缸炸坏,下行煤气管底部盲板紧固螺杆出现松动。在随后的处理过程中,由于未能查明原因,就更换了上行煤气阀油缸,并将该炉下行煤气阀后蒸汽置换阀打开对下行煤气管进行置换,之后重启风机对该炉提温后点火。在此后的运行过程中,8#炉再未出现爆鸣现象。
(2) 7#炉第1次爆鸣
因合成氨装置减量生产,7#炉闷炉3 d未运行,第4天用空气为该炉提温后,同样在上行煤气阀至煤气总阀段发生爆鸣,上行煤气阀阀座被炸裂。经检查,爆鸣原因不明,疑为旋风除尘器穿孔漏气。在更换上行煤气阀阀座及阀杆、阀板,并将下行煤气阀后蒸汽置换阀开启之后,对该炉提温点火。在当年大修时,对7#炉旋风除尘器漏点进行了补焊、耐火泥浇筑处理。
(3) 7#炉第2次爆鸣
7#炉停运4 h后(未点火,下行煤气阀后蒸汽置换阀未打开),上行煤气阀至煤气总阀段再次发生爆鸣,煤气总阀阀杆及支架出现变形,但仍然无法查明爆鸣原因。最后开启下行煤气阀后蒸汽置换阀对管道进行置换,对该炉提温后点火,投运正常。
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爆鸣原因
2016年12月,7#炉大修以后正常运行1个月左右,上行煤气阀至煤气总阀段发生多次轻微的爆鸣,检查发现下行煤气阀阀座存在裂缝,漏气严重。为此,更换下行煤气阀阀座,开启下行煤气阀后蒸汽置换阀,随后对该炉点火,投运正常。至此,造气炉爆鸣原因查明,即:下行煤气阀阀座因磨损及腐蚀出现裂缝,尽管多次组织人员进行补焊,但未及时进行更换;停炉后,单炉旋风除尘器顶部烟囱阀开启,下行煤气管道呈负压状态,外部空气由下行煤气阀阀座裂缝处进入下行煤气管道,与单炉煤气总阀前管道内的少量煤气混合,达到爆炸极限而发生爆炸。
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预防措施
为有效杜绝爆鸣现象的发生、保障安全生产,造气车间对下行煤气阀阀座的更换建立了详细档案,同时加强了对下行煤气阀阀座的日常检查,发现阀座破裂及时更换,从而彻底防止了爆鸣现象的发生。