粉尘治理措施包括:①从源头进行控制,深入了解工艺影响因素,改进工艺控制措施,调整相关参数,减少粉尘的生成量;②在粉尘后处理方面,对收集、洗涤系统进行优化,避免粉尘排放。
3.1
源头控制
影响造粒机粉尘生成的主要因素有以下方面,可采取相应的措施,以减少粉尘的生成。
(1) 造粒机进料尿液浓度的控制
海德鲁流化床大颗粒造粒装置要求造粒机进料尿液质量分数≥96%。从分析结果来看,实际进造粒机尿液质量分数低于96%。若进料尿液浓度过低,尿液经雾化后喷洒至晶种表面,其中的水分难以在造粒机所允许的停留时间内完全蒸发,造成生成粒子的强度降低,大量流化粒子相互黏接、摩擦,导致粉尘生成量增大。在实际运行中发现,若进料尿液浓度过低,往往导致系统工况恶化,风机负荷和洗涤系统负荷增大,返回蒸发系统的尿液量增加,造粒机运行周期缩短。
蒸发系统真空度偏低是导致尿液浓度低的主要原因。由于该尿素装置地处海南省,环境温度高,蒸发系统真空度在高温下不易达标。
处理措施:尿素前系统中、低压分解器的操作温度由155 ℃和143 ℃的低限提高至158 ℃和148 ℃,中、低压系统的操作压力由1.58 MPa和0.38 MPa降至1.55 MPa和0.34 MPa,使系统负荷前移,降低进入蒸发系统尿液中游离氨的浓度,蒸发系统的真空度由-58 kPa提高至-61 kPa。
(2) 调整添加剂
海德鲁流化床大颗粒造粒装置要求在进料尿液中添加甲醛作为造粒过程的防结块剂[2],其添加量控制在0.45%~0.55%(质量分数)。若甲醛添加量不足,将导致造粒机粉尘量大幅增加。但试验发现,添加甲醛的效果不如添加脲醛溶液。即甲醛与熔融尿素反应,保证1 h左右的反应时间,将生成的脲醛溶液添加至质量分数96%的尿液中,造粒得到的尿素颗粒强度更高,产生的粉尘量更少。
技改措施:在尿素装置蒸发系统框架上增设脲醛反应器,将原直接添加至尿液泵出口的甲醛改为添加至该反应器,在此与尿液充分反应后再加入尿液泵的入口。经此改造后,洗涤系统返回前系统质量分数45%尿素溶液的量由8.5 t/h下降至7.5 t/h,表明生成的粉尘量明显下降;尿素产品的抗破碎强度由20 N/颗提高至40 N/颗,外观及表面更光洁。
(3) 造粒机料位的控制
流化床造粒技术是通过喷头将熔融尿液喷洒至处于流化状态的晶种上而得到颗粒状尿素,当造粒机料位过低时,喷头喷出的雾化液滴就会直接穿透床层而逃逸到流化空气中,若流化空气流速超过尿液液滴的沉降速度,随着除尘风机的抽吸,雾化液滴进入洗涤系统,导致洗涤系统负荷增大。
控制措施:通过现场喷淋试验,确定喷头在正常运行压力下喷射的液滴高度,以此高度控制造粒机料位。在实际控制中,要求造粒机的料位控制在1 m以上,充满整个观察视镜,同时防止流化床形成沟流、涌流等非正常流化状态,防止雾化液滴的逃逸。
(4) 造粒机温度的控制
在控制中发现,造粒机温度对造粒系统的稳定运行同样有着重要的作用。若造粒机温度低于105 ℃,尿液中的水分在所允许的停留时间内不能被及时蒸发,造成产品水分不合格;若造粒机温度过高,喷头雾化喷洒出的微小液滴在接触到晶种表面之前水分即完全蒸发、干燥、固化,导致粉尘的大量生成[3]。一般造粒机温度超过110 ℃,系统粉尘量就急剧增加,导致洗涤系统负荷增大。
优化措施:造粒机实际温度控制在105~110 ℃范围内。
(5) 造粒喷头压力
造粒喷头压力由压力控制阀调节,按设计要求,该压力控制在0.11~0.18 MPa范围内。实践证明,造粒喷头压力控制在设计要求上限或超过上限操作,造粒机粉尘生成量增加。其原因在于伴随造粒喷头压力的增大,喷头喷淋高度增加,雾化液滴容易穿透造粒机流化床层的稀相区,从而形成大量粉尘[4];严重时,液滴直接被喷射至造粒机顶部,导致顶部结疤急速长大。
改进措施:控制造粒喷头压力在设计低限操作;造粒喷头压力过高时,及时增加喷头组。
(6) 破碎机的维护
破碎机辊间距太小,直接导致大颗粒尿素经破碎后产生的粉尘量增多[5]。
改进措施:通过定期分析产品粒度分布来调整破碎机辊间距;定期清理滚筒间的结疤,清洗造粒机时彻底清洗该结疤。
3.2
后处理措施
目前,洗涤系统运行良好,主要在加强现场粉尘的收集方面采取了以下改进措施。
(1) 定期冲洗除尘管线。各个除尘点设置有除尘管线,用于收集粉尘集中部位的粉尘,这些管线一般在每年大修时才进行彻底冲洗。但现场检查发现,运行一段时间后,各除尘点的粉尘较多,除尘管线被粉尘完全堵死,每年1次的除尘管线冲洗无法满足现场需求,故安排在装置停车时定期清洗除尘管线。
(2) 增设除尘点。原工艺设计仅在振动筛、破碎机、斗提机等处设置除尘点,在实际运行过程中发现尿素成品皮带输送机的下料口处粉尘量较大,导致成品皮带栈桥处烟雾弥漫。成品皮带栈桥设计有30°的斜坡,地面为钢结构,粉尘吸潮后较滑,工艺操作人员在运转的皮带输送机旁清扫及巡检时,存在较大安全隐患。另外,造粒导向器、最终产品冷却器原设计未设置除尘管线,根据现场实际情况,增设成品皮带输送机下料口、造粒导向器、最终产品冷却器等处的除尘管线,保证成品输送过程的现场清洁卫生。
(3) 更换碳钢除尘管线。原设计除尘管线材质为碳钢,腐蚀严重,每次冲洗时都有大量的锈渣,导致回收溶液的污染。为此,将除尘管线逐步更换为不锈钢管或PVC管,避免了管线的腐蚀和结垢。
(4) 更换大流量除尘风机。原除尘风机设计空气流量为8 250 kg/h,无法满足现场除尘需求。增加更多的现场除尘点后,更换大流量除尘风机的要求更加迫切。在不改变原除尘风机进出口管、连接尺寸及基础的情况下,更换为空气流量16 500 kg/h的除尘风机,有效改善了尿素造粒装置的现场环境。