Abstract:
In order to solve the problems of heavy workload and high safety risk in the process of catalyst removal, a rapid catalyst removal device was designed and manufactured. After the rapid catalyst removal device is put into operation, the rapid removal of the catalyst is realized, which not only reduces the workload and saves the working hours, but also solves the safety problem of manual removal of catalyst.
当催化剂活性下降至无法满足生产要求时,必须进行更换,而催化剂的更换需要投入大量的人力、物力和财力,尤为关键的是催化剂须在惰性气体的保护下卸出,作业人员佩戴防护用具进入容器内扒卸催化剂的安全风险非常大。为了便于催化剂的卸除,研制出催化剂快速卸除装置,以达到催化剂更换卸出时的快捷、安全的目的。
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催化剂快速卸除装置概况
如图 1所示:设置1台分离器,催化剂及粉尘经进料管被吸入分离器内;在喇叭口上方铺设丝网除沫器和丝网,用于有效分离粉尘和催化剂;分离器上部设置一测压点,用于控制分离器内的真空度。开启罗茨风机抽取分离器内气体,在分离器内形成-20 kPa的负压(真空度可根据催化剂密度的不同进行调节),催化剂及粉尘就源源不断进入分离器内。当催化剂由管道进入分离器内时,空速瞬间下降,催化剂在重力作用下自动下落至分离器下部,然后进入锥体漏斗及催化剂的存放空间内,最后由运输小车转运运出,粉尘则经丝网除沫器过滤后随气体被带出。视窗处设有玻璃观察孔,用于观察催化剂高度,根据高度间断卸出催化剂。为防止真空度过大,可通过风机的近路阀门进行调节或在风机进口处设置1只破真空阀。另外,当催化剂从反应设备内卸出时,为防止余热造成催化剂温度升高,在分离器出口管副线处与风机出口管连接处设置1台水冷却器进行热量交换,以降低催化剂温度,确保风机安全稳定运行。
图 1
分离器规格为Ф 2 400 mm×4 900 mm,耐压等级1.0 MPa。分离器顶部封头内包括丝网除沫器,顶部设有进口管(DN 150 mm)、排气出口管(DN 250 mm)、压力表。分离器底部设有锥体漏斗,采用斜45°结构,锥体漏斗外圆中间均布4根DN 40 mm的充氮管线。分离器的侧面设有人孔(DN 500 mm)和视窗(DN 100 mm)。在丝网除沫器中间位置设置催化剂进口管和喇叭口,喇叭口与丝网除沫器相距500 mm,为等边三角形结构,与进口管采用法兰连接,便于清堵。在人孔位置设置爬梯、平台,便于操作人员在分离器顶部进行接管连接、压力表观测、丝网检查。锥体漏斗下部设有下料口,下料口阀门规格为DN 200 mm,距离地面1 200 mm。进行催化剂卸除操作时,采用运输小车将卸出的催化剂及时转运。
丝网除沫器的上部为丝网,丝网上部为压栅。在催化剂卸除过程中若出现丝网堵塞,操作人员可通过视窗进行观察,并可通过人孔进入分离器内部对丝网进行疏通或更换。
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技术创新点
(1) 该装置由喇叭口、锥体漏斗等多个部件制作成斜45°锥形结构,便于卸出的催化剂在重力的作用下自动下落至分离器下部。
(2) 该装置设置了充氮管线、视窗观察孔、近路阀门、破真空阀、水冷却器等设备和部件,可有效防止催化剂的氧化升温等不安全因素,为催化剂的安全卸除提供可靠保障。
(3) 采用该装置卸除催化剂具有安全、快捷、稳定的特点。
(4) 该装置多处采用法兰和螺纹连接,便于压栅、丝网、喇叭口、卸料孔等的拆装检查。
(5) 可根据被卸除的催化剂及反应容器具体形式,制作成不同规格的催化剂快速卸除装置与之配套。
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效益分析
在合成氨生产过程中,涉及各种精脱硫剂、变换催化剂以及甲醇合成和氨合成催化剂,按年更换催化剂100 m3、催化剂卸除费用2 000元/m3计,年可产生经济效益20万元。
该装置可大幅提高检修进度,减少工作量并减轻劳动强度,提高了生产效率,尤为重要的是解决了人工卸除催化剂时的安全问题。
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使用中的注意事项
(1) 采用该装置进行催化剂卸除时,应在分离器内通入惰性气体对催化剂进行保护。
(2) 在催化剂卸除过程中应防止人员灼伤,同时应避免扬尘过大。
(3) 卸出的催化剂须妥善存放,避免出现着火现象。