Application of Safety Instrumented System in HT-L Pulverized Coal Gasification Unit
Abstract:
With the continuous improving of national requirements for safety production, safety instrumented system has become an indispensable measure for personnel protecting and equipment safety. The reliability of the safety instrumented system is analyzed in three aspects: the design stage, the installation and the adjustment stage, the maintenance and management stage. The design and application of safety instrumented system in HT-L pulverized coal gasification unit are introduced.
安全仪表系统是一种自动保护系统,是由传感器、逻辑运算单元和最终控制元件组成的控制系统,设计用于当生产过程的预定条件受到冲击时,自动将其置于安全状态,以保障装置和人身安全,减少事故的发生[1]。近年来,随着国家对安全生产要求的不断提高,安全仪表系统已经成为保护人员和设备安全必不可少的措施[2]。笔者结合航天粉煤气化装置,从可靠性、安全性角度进行分析,阐述安全仪表系统的设计和应用。
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安全仪表系统的可靠性分析
可靠性是指在规定的时间内发生故障的概率[3]。构成系统的任一环节发生故障,系统的可靠性都会降低,而系统各个环节自身的故障率又不可能为零,其结构特性、逻辑组态、外界环境的影响等都会影响其可靠性,但安全仪表系统又必须有较高的可靠性。为此,通过对系统故障的原因进行分析总结,以便不断完善,最大限度地提高可靠性,保障安全生产。
(1) 设计阶段。因投资概算的限制、工艺系统流程设计的缺陷、仪表控制逻辑设计不合理等原因,致使安全仪表的可靠性降低,主要表现为:冗余容错结构不合理,满足不了安全保护的要求;仪表选型及设计安装位置不合理,造成仪表测量不准或仪表本身存在较大的安全隐患[4];控制逻辑设计不合理,易造成停车事故的发生。
(2) 安装调试阶段。施工安装时未按规范进行操作,产生仪表取压根部堵塞、仪表伴热无法正常投运、测点信号接触不良、电磁阀供电信号对地等问题,调试时又未按规范进行,造成停车事故的发生。
(3) 维护管理阶段。安全仪表系统的操作维护规程制定不合理、人员技术性差等,如设备控制器、DO数字量卡件等重要部位出现轻微故障时,未能及时发现处理,直至事故的发生。
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安全仪表系统在航天粉煤气化装置中的应用
2.1
装置概述
航天粉煤气化装置共分为5个单元,即磨煤及干燥单元(11单元)、粉煤加压及输送单元(12单元)、合成及洗涤单元(13单元)、灰水处理单元(14单元)、公用工程单元(30单元),每个单元都有不同的任务。13单元是以干煤粉进料,纯氧和蒸汽为气化剂,经烧嘴进入气化炉内,在压力4.0 MPa、温度约1 500 ℃下进行气化反应,生成以CO和H2为主要成分的粗合成气,同时副产中压蒸汽。14单元负责将以熔渣形式排出气化炉的煤灰经水冷却、固化后通过锁斗卸压排放,并经捞渣机送出界区,系统排放的黑水送至闪蒸、沉降系统,以达到除去灰渣、回收热量及黑水再生循环使用的目的。由于该装置工艺流程的特殊性,其控制复杂,安全联锁较多。以13单元为例,对部分安全联锁进行说明。
2.2
现场仪表的设计
(1) 检测元件。为减少仪表自身故障率及仪表测量不准造成的停车事故,对仪表空气压力、激冷水流量计、3条粉煤管线的联锁控制、氧管线压力等均采用三取二联锁方式进行控制,其变送器皆互相独立,检测信号分别进入安全仪表系统的3个独立卡件中。该配置方式尽管增加了投入成本,但大大提高了系统的安全性,避免了因线路故障、卡件故障、变送器故障等仪表问题而造成的停车事故,可以有效提高装置的安全性。
(2) 执行元件。执行元件多为调节阀和切断阀,阀门采用冗余配置。从安全性和经济性考虑,航天粉煤加压气化装置既有1只调节阀和1只切断阀的冗余,也有2只切断阀的冗余;部分采用单一阀门的执行元件,其电磁阀也采用了冗余配置,1只电磁阀由操作人员从DCS上进行操作控制,另1只电磁阀由安全控制系统进行联锁动作,各阀门及电磁阀按照故障安全型设计,部分控制方式如下。
① 1只调节阀和1只切断阀的冗余,如图 1所示。V1302为汽包压力调节,13XV0043为高密封等级的球阀,该阀门为气关阀,正常工作情况下处于关闭状态,一旦汽包压力高于设定压力,阀门电磁联锁失电,阀门打开,13PV0040B进行压力调节,这样就可以有效避免安全事故的发生。
图 1
② 2只切断阀的冗余,如13单元渣锁斗排渣控制。如图 2所示,固体灰渣在激冷室底部,被破渣机破碎后,经过2只锁斗阀(13XV-0613和13XV-0602)进入锁斗(V1303)。这2只锁斗阀中,13XV-0613是锁斗事故阀,处于常开状态,仅当由于激冷室液位低限联锁引起跳车时才关闭;13XV-0602为锁斗进口阀,该阀在锁斗收渣期间打开,接受激冷室中排入的灰渣,在锁斗排渣时关闭,从而周期性地将锁斗与气化炉隔离。这2只阀门进行冗余配置,可防止因阀门出现问题而造成的安全事故。
图 2
③ 如图 2所示,锁斗出口阀(13XV-0603)采用3只电磁阀的串联配置。当3只电磁阀都带电时,阀门才能被打开,锁斗内的渣才能排入渣池,3只电磁阀的任何一路失电都可以切断锁斗出口阀。电磁阀的串联结构提高了系统的可靠性,有效防止了因电磁阀故障而造成的事故。
2.3
安全仪表系统的设计
在航天粉煤气化装置中采用了霍尼韦尔公司的Safety Manager安全控制系统,具有四重冗余功能,其通过了第三方的权威认证,具有极高的安全性和有效性,即使设备出现故障,也可通过冗余等手段保证设备能够运行控制。该安全控制系统着重内部诊断,将硬件与软件相结合,能检测出系统本身的异常情况,可以诊断和显示系统的全部部件故障,并将故障信息显示在安全仪表系统的操作站上,以提醒仪表维修人员及时对故障进行处理,保障安全生产。为保证安全仪表系统的安全性,各电源及通信也均采用冗余配置,整个系统主要由1个系统柜、1个辅助柜、2台工程师站兼事件记录站和1个辅助操作台组成,系统柜、辅助柜及工程师站分别设置在独立的控制站和工程师站内,辅助操作台安装在气化主控操作室内,辅助操作台上安装有报警指示、灯屏信号、紧急停车按钮等,可以更醒目地提醒操作人员进行操作,以保障安全生产。
2.4
安装与施工
在安全仪表系统的应用中,一些不可量化的因素也决定着其安全性和可靠性,其中现场仪表的正确安装、接线、调试等都是非常重要的环节。如安装压力变送器时,其导压管、阀门、变送器、密封冲洗水、防冻伴热等各个环节的安装都应严格按规范进行施工,施工过程中各仪表接线、接线箱位置等都要按设计图纸进行准确标注,并保证仪表测点信号接线牢固可靠,防止仪表测点因信号接触不良、电磁阀供电信号对地等原因而造成停车事故的发生。施工后,各仪表要按规范进行调试记录,保证各仪表测量准确。
2.5
系统维护管理
根据系统原因分析可知,随着时间的推移,系统的故障率将会不断上升,合理有效地对系统各环节进行维护是非常必要的,如合理的备品备件数量、定期对ESD程序进行备份、仪表工每天对软件和硬件系统进行巡检排查、制定详细的维护管理规定等。在装置检修其间,对现场及控制柜内接线端子和接地极进行检查、对控制柜进行清灰、各联锁仪表点进行调校等是非常重要的。
3
结语
航天粉煤气化装置自2008年10月投产以来,其安全仪表系统一并投运。随着时间的推移,安全仪表系统的故障率正在逐渐提高,为避免因其出现故障而造成装置停车,每天定时对控制系统软件和硬件进行专项巡检,发现问题及时处理,将隐患消除在萌芽状态。目前,安全仪表系统运行正常,为装置的安全生产提供了可靠保障。