Cause Analysis and Treatment of High Pressure Flash Drum Flash Gas Entrained Water and Ash
Abstract:
In connection with the problem of flash gas entrained water and ash of high pressure flash drum in slag and non-slag coal water slurry staged gasification unit, the causes are analyzed from the aspects of coal quality, system balance, etc., its impact on the operation of the gasification unit is elaborated, and relevant countermeasures are proposed. Through on-site renovation and daily management optimization, the problem of water and ash entrainment of high pressure flash drum flash gas has been solved completely.
大唐呼伦贝尔化肥有限公司的“18·30”项目(180 kt/a合成氨、300 kt/a尿素)以呼伦贝尔当地褐煤为原料制备水煤浆,采用熔渣-非熔渣水煤浆分级气化技术制备合成氨原料气,黑水处理单元采用两级闪蒸工艺,变换单元采用宽温耐硫变换工艺,气体精制单元采用低温甲醇洗联合液氮洗工艺,氨合成单元采用国内先进的低压氨合成技术,硫回收单元采用传统的三级克劳斯催化反应工艺,空分装置采用深冷法空气分离技术,尿素装置采用改良CO2汽提工艺。该“18·30”项目于2013年8月12日开始进行72 h性能标定考核,全装置基本达到了设计能力,可实现安稳长满优生产运行。
气化装置于2012年6月25日一次性投料成功。由于首次采用褐煤制备水煤浆,制得的水煤浆浓度较低(质量分数<50%),装置在运行中出现一系列问题,如闪蒸气带水带灰、粗煤气带灰带水、水煤浆浓度低、系统水过剩等。此后通过不断的技术改造和优化,制约系统稳定运行的瓶颈问题基本得到解决。
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高压闪蒸罐闪蒸气带水带灰问题
由于气化装置采用褐煤所制得的水煤浆浓度远低于设计值,使得系统热量不平衡、水系统不平衡,出现闪蒸气过剩、高压闪蒸罐超压等问题。为了解决高压闪蒸罐超压问题,在闪蒸气入除氧器管线上增设1根放空管线,使高压闪蒸罐压力初步得到控制,但闪蒸气放空管线经常出现带水带灰现象,不仅造成环境污染、生产现场作业环境噪声超标而影响员工的正常操作,而且工艺指标处于不可控状态,生产管理十分被动。
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原因分析
(1) 褐煤灰分含量高
褐煤灰分含量高,制得的水煤浆浓度低是闪蒸气带水带灰的根本原因。气化装置制浆所用褐煤灰分质量分数基本在14%左右,内水含量较高,制得的水煤浆浓度低,导致闪蒸气过剩、系统水过剩、黑水中含固量多、闪蒸系统处理负荷增大。此外,气化装置灰水处理系统设计余量不足,原始试车时即出现高压闪蒸罐超压、灰水槽溢流等诸多问题,后采取增设放空管线等措施消耗过剩的闪蒸气,同时将一部分水以蒸汽的形式排放至大气中。但是,当激冷水量不足时,气化炉、洗涤塔排放的黑水含固量增大,高压闪蒸罐内的黑水无法实现良好分离,被闪蒸气以泡沫夹带的形式由放空管带出,从而出现高压闪蒸罐闪蒸气带水带灰现象。
(2) 激冷水量少
激冷水量少是闪蒸气带水带灰的主要原因。气化炉在开停车过程中,由于气化装置循环水温差发生变化,管线内的垢片脱落并堵塞激冷水过滤器或激冷环,导致激冷水量减少。在同等运行负荷下,激冷水的减少将加速高压闪蒸罐锥底的结垢速率,致使高压闪蒸罐出现排水不畅的问题,进而引发高压闪蒸气带水带灰。每年大检修对高压闪蒸罐进行拆检,均发现高压闪蒸罐锥底积灰、积渣及积垢较多,严重时与高压闪蒸罐人孔口齐平。
(3) 高压闪蒸罐锥底结垢导致排水不畅
高压闪蒸罐锥底结垢导致排水不畅是闪蒸气带水带灰的次要原因。在水煤浆气化工艺中,高压闪蒸罐锥底结垢现象不可避免,但可以采取合适的措施降低结垢速率,如筛选适宜的分散剂、严格匹配激冷水量与系统的负荷、严格控制高压闪蒸罐压力、严格控制高压闪蒸罐液位等。
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造成的影响
(1) 对环境造成污染
出现高压闪蒸罐闪蒸气带水带灰现象时,高压闪蒸罐放空管线中排放的闪蒸气会飘至灰水处理框架墙面、制浆框架墙面、气化框架墙面、气化装置管廊、气化装置周围照明设备上方、气化装置周边的公用工程框架墙面等,久而久之高压闪蒸气所到之处均被污染为黑灰色,修复成本较高;此外,高压闪蒸气夹带的小雾滴冷凝滴落至地面,夏季造成地面积水,冬季造成地面积冰。无论是高压闪蒸气还是蒸气夹带凝液,都会对现场环境造成一定的污染,导致现场工作量增大,消耗的人力、物力、财力均大幅增加,对公司的生产经营造成一定的影响。
(2) 生产现场作业环境噪声超标
出现高压闪蒸罐闪蒸气带水带灰现象时,往往伴随着高压闪蒸罐超压,而高压闪蒸罐超压时灰水处理系统周边的噪声超标,多次噪声测量值均高于70 dB,甚至可达到95 dB,严重影响操作人员的正常操作。
(3) 工艺指标处于不可控状态
高压闪蒸罐液位超高时,闪蒸气带水带灰现象最严重,此时高压闪蒸罐液位、压力、排水温度等工艺指标均偏离正常值且无法调整,出现工艺指标不可控现象。
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解决方案
(1) 稳定煤种
严格控制气化用煤的灰分、水分、发热量等指标,同时确保各项指标稳定,保证制得的水煤浆浓度、黏度、品质、灰渣结垢主组分以及气化装置整体工况等稳定。
(2) 泄压操作的管理
在日常停车操作过程中,严格按照要求控制系统泄压速率,防止激冷水中断,尤其是系统压力在0.5 MPa时,极易出现激冷水中断现象。因此,每次停车时,要求车间管理人员必须监督整个泄压过程,杜绝激冷水出现中断现象。
(3) 激冷水系统的优化
利用年度大检修机会,对激冷水管线进行彻底清理,同时将激冷水过滤器整体放大以增大过滤器流通面积,并将滤网孔由Φ 4 mm扩大至Φ 8 mm,以保证激冷水量充足,消除影响激冷水量的瓶颈点。
(4) 工艺管理的提升
由于制得的水煤浆浓度低,闪蒸系统闪蒸气过剩,导致高压闪蒸罐超压,故通过增设放空管和真空喷射系统消耗一定量的闪蒸气,彻底解决了系统闪蒸气过剩的问题。同时,将高压闪蒸罐操作压力控制在0.45~0.55 MPa,出现排水不畅时适当提高高压闪蒸罐操作压力,确保高压闪蒸罐的排水量,防止锥底沉积灰垢。
(5) 设备技改
采取的主要设备技改措施:①利用年度大检修机会,将高压闪蒸罐锥底由焊接连接改为法兰连接,便于日常停车时对锥底进行清理;②高压闪蒸罐至真空闪蒸罐的管线由水平布置改为有一定坡度布置,防止垢片沉积;③将除氧器中的丝网填料更换为固阀式塔盘,以增强除氧器除氧、除氨氮能力,系统循环水中氨氮含量的降低能有效降低管道结垢速率;④拆除沉降槽顶部的顶盖,利于降低灰水温度,使系统灰水中的固体杂质能充分沉淀,以降低灰水的固含量,进而降低系统结垢速率;⑤真空闪蒸罐压力控制在设计指标内,以降低系统循环灰水的温度;⑥将现场闲置的2台阴离子絮凝剂泵分别作为阳离子絮凝剂泵和分散剂泵的备泵,必要时可适当增加分散剂和絮凝剂的投加量。
(6) 运行维护的细化
计划停车更换烧嘴时,对高压闪蒸罐锥底进行疏通,每次疏通用时4 h,可与更换烧嘴时间同步进行。将闪蒸气带水带灰问题作为气化装置停车的基本条件之一,出现闪蒸气带水带灰现象时即停车、隔离,并对高压闪蒸罐进行彻底清理,此项工作耗时15~20 h。
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结语
通过优化改造和日常操作控制的细化,目前高压闪蒸罐锥底垢片脱落、排水角阀堵塞、超压、液位高等问题均得到了有效解决,灰水处理系统已实现长周期稳定运行,彻底解决了高压闪蒸气带水带灰问题。
闪蒸气带水带灰的根本原因是褐煤灰分含量高、制得的水煤浆浓度低,但系统结垢现象目前无法从根本上解决,只能通过过程控制和强化管理手段来缓解。通过近几年的运行摸索,气化装置已实现一年一清理,但在一些细节上还有待进一步优化。