Abstract:
Aiming at the problem of excessive ammonia content in urea exhaust gas, urea exhaust gas treatment and the boiler flue gas desulfurization were combined to realize the comprehensive treatment of two strands of tail gas. After the transformation, the exhaust gas can not only meet the emission standard, but also reduce the consumption of desulphurization NaOH of boiler flue gas.
近年来,随着国家环保要求越来越严格,对化工装置排放的尾气进行综合治理、降低环保设施的运行费用,成为企业挖潜增效的重要举措。针对该问题,湖北宜化集团有限责任公司下属贵州宜化化工股份有限公司(以下简称贵州宜化公司)将尿素装置的放空尾气引至锅炉烟气脱硫系统,即将尿素尾气与锅炉烟气的治理相结合,实现以废治废,既解决了尿素放空尾气氨含量超标的问题,又降低了锅炉烟气脱硫的运行成本。据初步测算,实现尾气综合治理后,每年可节省脱硫装置运行费用约367万元。
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装置简介
贵州宜化公司尿素装置设计产能300 kt/a,实际产量为350 kt/a,高压圈放空尾气量为4 000 m3/h(标态),其主要成分为N2,含氨质量浓度为1 200~1 300 mg/m3(标态)。
贵州宜化公司有1台130 t/h循环流化床锅炉,锅炉烟气脱硫采用NaOH法,不仅避免了石灰法塔内易结垢的问题,而且具备钠碱法吸收效率高的特点。脱硫装置烟气处理量320 000 m3/h(标态),年NaOH消耗量2 838 t,运行成本较高。
NaOH溶液吸收SO2并副产亚硫酸钠的过程分为吸收和中和两大步骤[1]。吸收:2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O,Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3,总反应为NaOH+SO2=NaHSO3。中和:NaHSO3+NaOH=Na2SO3+H2O。
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可行性分析
尿素装置的尾气回收至烟气脱硫系统后,在吸收塔内与吸收溶液接触混合,尿素尾气中的氨和锅炉烟气中的SO2与吸收溶液中的(NH4)2SO3和NH4HSO3反应而被脱除,吸收液循环利用,发生的化学反应如下[2]:
由于尿素尾气中的氨含量相对于氨水而言很低,在与锅炉烟气中的SO2充分接触后,氨可以完全反应,没有其他有害物质产生,不会产生二次污染。因此,该改造完全满足现有脱硫工艺的要求,是对现有生产工况的合理优化。
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改造案例
为解决尿素装置放空尾气的处理问题,贵州宜化公司进行了尿素尾气引入锅炉烟气脱硫系统的改造。如图 1所示,从尿素装置尾吸塔后配1根Ф 159 mm不锈钢管道至烟气脱硫系统的脱硫塔,在尿素尾吸塔原流程处增加1只调节阀,以防止尿素装置出现超压事故,并在尿素装置至烟气脱硫塔管道上配置吹扫蒸汽以防止堵管。
图 1
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运行效果
改造实施后,SO2和氨均实现达标排放,其中氨排放质量浓度为10 mg/m3(标态)。改造前,烟气脱硫系统NaOH消耗量为8.60 t/d,年消耗量为2 838 t;改造后,NaOH消耗量降至4.23 t/d,日增效益10 488元,年效益在367万元左右。
贵州宜化公司将尿素尾气与锅炉烟气治理相结合,不仅排放指标达到标准要求,而且实现了以废治废的目标,同时降低了脱硫成本,系统运行更加经济环保。