Abstract:
Due to the reflux liquid temperature of the reflux condenser in the absorption tower exceeds the standard, expected recovery effect of desorption system could not reach. In view of the existing problems, a reflux precondenser was added to gas phase pipeline of desorption tower and made process index reach design value, and desorption system was restored to normal operation.
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司泉稷能源公司主要以焦炉气和煤为原料,建有300 kt/a合成氨、520 kt/a尿素和65 kt/a LNG生产装置。尿素装置采用改良型二氧化碳汽提法生产工艺,目前装置日产量可达1 830 t。
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流程简述
尿素解吸系统是尿素生产过程中回收NH3、CO2、甲铵和尿素的重要环节,对提高回收率、降低能耗和生产成本具有重要意义。泉稷能源公司尿素装置中的工艺冷凝液经换热至105 ℃左右送至第1解吸塔上部第3块塔盘,自上而下与来自第2解吸塔的解吸气以及来自水解塔的二次蒸汽逆流传热传质,工艺冷凝液中大部分的CO2和NH3被加热分离出来,解吸后温度为130 ℃的解吸液送至水解塔。从第1解吸塔顶部出来的气体进入回流冷凝器的壳程,被管内的循环冷却水冷却,得到的冷凝液进入回流冷凝器的液位槽内,未冷凝气体去常压吸收塔进一步洗涤回收,回流冷凝器用解吸液作为吸收液。60 ℃的回流液含NH3和CO2体积分数分别为约25%和18%,经回流泵送出,一部分返回第1解吸塔顶部第1块塔盘作为回流液,其余送至低压系统进一步回收利用。
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存在的问题
为保证解吸系统的正常运行,回流液温度的设计指标定为65 ℃。但在实际运行过程中,回流冷凝器循环水量全开并经管道增压后,回流液温度为77 ℃,最高时达到83 ℃,解吸系统压力0.40 MPa,严重偏离工艺指标。在解吸废液达标的情况下,解吸量只能达到32 t/h,使解吸系统无法达到预期的回收效果,更无法加量运行,夏季高温期间将严重影响解吸系统的运行,甚至解吸废液无法进入循环水系统而需排入污水厂作进一步处理。另外,随着回流液温度的升高,含有NH3和CO2的解吸系统腐蚀加剧,尤其是甲铵液的腐蚀更严重。
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解决措施
经对比发现,解吸系统无法正常运行的根源是出回流冷凝器的冷凝液温度偏高,为此,在第1解吸塔顶部气相管线上串联1台回流预冷凝器。具体方案是在解吸塔气相截止阀两侧开口,分别作为回流预冷凝器物料的进出口,进出口再分别增设截止阀来调节回流预冷凝器的冷凝量,热量由尿素装置的循环冷却水带走。采取上述措施后,进入回流冷凝器的物料温度降低,既可减轻回流冷凝器的负荷,又能停运循环水管道增压泵,从而达到解吸系统正常运行的目的。改造后流程如图 1所示。
图 1
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改造效果
如表 1所示,改造完成以后,回流液温度达到了设计指标,不仅降低了装置的消耗,而且提高了解吸量,解吸系统运行正常,收到了预期的改造效果。
表 1
项目 |
改造前 |
改造后 |
循环水管道增压泵 |
运行 |
停运 |
解吸量/(m3·h-1) |
<32 |
>35 |
吨尿素氨耗/kg |
585.3 |
584.5 |
回流液温度/℃ |
77~83 |
<65 |
解吸压力/MPa |
0.40 |
0.33 |
改造后,解吸量由不足32 m3/h提高至35 m3/h以上,得到的解吸液可直接作为循环水补水,每天可减少污水处理厂废水处理量超过70 t;65 kW循环水管道增压泵停运;解吸压力由0.40 MPa降至0.33 MPa,更有利于解吸操作;随着回流液温度的降低,在缓解系统腐蚀的同时,解吸系统的操作弹性增大,保证了夏季高温期间系统的正常运行。按含税电价0.45元/(kW·h)、管道增压泵年运行4 000 h计,年节省电费11.7万元;年节约循环水补水和解吸废液处理费用约144.0万元;吨尿素氨耗降低0.8 kg,年节省合成氨约400 t,吨氨价格以2 500元计,年降低成本104.0万元。该项目总计年效益在259.0万元以上,改造效果明显。