Analysis of Initial Start-Up Problems of Gasification Device for Coking Coal Slurry Unit
Abstract:
The slurry made from petroleum coke which was the by-product of delayed coking production and coal-water slurry which was purchased in the market were burned together in the opposed multi-nozzle coal-water slurry gasifier in definite proportion. In the early operating days of the unit, the main problems occured were high failure rate of the coal slurry pumps and poor quality of the coal-water slurry. Through the reason analysis and adopting corresponding measures, the existing problems are solved one by one. The operation time of gasification unit is greatly extended, which provides a referable basis for the unit with petroleum coke as raw material.
宁波中金石化有限公司(以下简称中金石化公司)多喷嘴对置式水煤浆气化装置在开车初期按照w(石油焦) :w(煤)=1 :1掺烧石油焦,但在运行过程中出现了诸多问题,如渣中残碳含量较高、气化装置运行的经济性下降、比氧耗和比煤耗升高等。同时,由于掺烧石油焦的比例波动较大,导致渣中残碳含量波动较大,对系统的水质产生了一定的影响,水煤气管道结垢严重,影响了系统的长周期运行。为保证气化装置长周期稳定运行,对存在的问题进行了原因分析并采取了相应的改造措施。
1
煤浆泵故障率高
煤浆泵作为输送焦煤浆的重要设备,其运行周期决定了气化装置运行周期的长短。中金石化公司气化装置选用的煤浆泵由德国艾默里奇公司生产,为双缸双作用隔膜泵。该泵采用较为可靠的机械式补油方式,但泵本体自我保护联锁过多,运行2个月共计造成气化装置跳车达6次之多,严重制约了气化装置的长周期运行。
经梳理发现,该煤浆泵共有联锁点17个,其中:温度点6个,分别为齿轮箱1顶温、齿轮箱1底温、齿轮箱1温度、齿轮箱2顶温、齿轮箱2底温以及齿轮箱2温度;压力点2个,分别为排气压力1和排气压力2;电机联锁点4个,分别为电机电流、电机转速、电机扭矩和电机温度;4个开关量联锁,用于判断煤浆泵隔膜是否泄漏。不难看出,该泵在设计过程中不能规避仪表误指示造成的装置停车,这给气化装置的运行带来极大的安全风险。与其他同类型装置对比发现,该联锁设计是不合理的,故在大修期间对煤浆泵联锁进行了改造:取消原有温度以及压力显示点跳车联锁,仅作为显示信号进入DCS系统;保留判断煤浆泵隔膜是否破裂的4个开关量联锁,同时增设30 min延时再触发联锁停车和旁路按钮。改造后,有效避免了因仪表误指示造成的装置停车。
2
煤浆质量差
2.1
渣中残碳含量高
只有合适的焦煤浆粒度分布才能获得理想的雾化效果,雾化效果好体现在能耗低、渣样分布均匀及发气量大。如果粗颗粒在焦煤浆中所占的比例过多,则氧气与焦煤浆接触面积较小,导致粗渣中残碳含量过高;同时,粗颗粒因重力作用在气化炉内停留时间相对较短,外加烧嘴处氧煤比不合适,导致烧嘴处容易超温。如果细颗粒在焦煤浆中所占比例过多,则氧气与焦煤浆接触面积较大,便于氧气与焦煤浆反应,可获得较高的气化效率;另一方面,细颗粒容易被水煤气夹带,导致未反应完全便离开气化炉,虽然气化反应时间较短,但是较低的系统压力会将此现象放大,即单位时间内离开气化炉内的细颗粒增多。因此,适宜的焦煤浆粒度分布有利于获得较高的气化效率。不同企业实际控制的煤浆粒度分布情况见表 1。
表 1
不同企业实际控制的煤浆粒度分布情况(质量分数) %
项目 |
≤2 360 μm |
≤1 400 μm |
≤420 μm |
≤177 μm |
≤75 μm |
≤44 μm |
宁波中金 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
86.9 |
78.3 |
新能凤凰 |
100.00 |
99.70 |
93.80 |
|
64.21 |
36.25 |
兖矿榆林 |
100.00 |
100.00 |
94.02 |
78.64 |
54.57 |
40.46 |
陕西兴化 |
100.00 |
100.00 |
95.05 |
|
53.44 |
42.38 |
指标 |
100 |
100 |
90~95 |
|
60~70 |
25~35 |
从烧嘴往下,细灰含量逐渐增大,细粒子越多则离开气化炉的细灰就越多。气化炉内存在一次反应区和二次反应区,一次反应区主要以生成二氧化碳为主,属于放热反应;水煤气的生成主要在二次反应区。一般一次反应区和二次反应区是特定的,烧嘴雾化效果差以及烧嘴物料不平衡均会改变反应区。焦煤浆中的石油焦反应活性低,很难着火,不利于气化反应,故一次反应区将大幅增加,即火焰变得更长;由于二次反应区空间减少,故渣中残碳含量升高。通过前期运行发现,在相同负荷下增加石油焦的掺烧比例,渣中残碳含量升高、渣量增多,也证明了这一点。正常情况下,气化炉靠近渣口处属于二次反应区的末端,而运行中该处温度波动大且低,证明二次反应剧烈。
因此,无论是从烧嘴雾化效果来说还是从细粒子对反应区的影响来说,均对渣中残碳含量升高起到了决定性作用。
2.2
系统水质差
在设计时,气化装置的气化炉、旋风分离器和水洗塔出口黑水含固质量分数分别为1.5%,1.5%和1.0%,实际水洗塔出口黑水中含固质量分数为2.31%。由于未对旋风分离器出口黑水含固量进行分析,通过现场取样对比,发现其值是水洗塔出口黑水含固量的1.5~2.0倍,即旋风分离器和水洗塔的除尘效果是较好的,水煤气中夹带的细灰不是因洗涤效果差所致。通过对旋分分离器混合器拆检发现,其结垢原因并不是因为系统的碱度和硬度过高所导致的碱性结垢。
中金石化公司气化装置结垢原因是系统带灰量较大,灰颗粒在流速较低处附着在管壁上形成集聚。由于未反应的残碳黏度较大,特别是在掺烧石油焦的情况下会增大灰颗粒在管道粘接的概率,导致管道结垢。对于水煤浆气化装置而言,气相是很少存在结垢现象的,主要原因在于气相流速较快。而对中金石化公司气化装置进行拆检发现,气相管道中有大量灰渣集聚,细灰在管壁上附着后形成参差不齐的漩涡,漩涡处流速低,运行周期越长,灰渣集聚越多。通过前期运行发现,掺烧石油焦比例增大后,混合器压差以1.5 kPa/d的速率增加。
通过对混合器处积灰的残碳含量进行分析,其质量分数为86%(也可以通过对混合器积灰采样作进一步的元素分析,因为煤中灰分在各个部位有不同的分布)。这就说明没有雾化或者大部分没有雾化反应的焦煤浆细颗粒与燃烧后的细灰粒度接近或更细,从而造成夹带。该处集聚的并不是质量相对较轻的细灰,而是燃烧不完全的残碳。由于粒度过小,燃烧后的煤颗粒不容易团聚形成较大的灰颗粒形成沉淀,所以导致黑水中含固量升高。残碳含量高的细灰很难进行沉降分离,在水中处于悬浮状态,由于黑水循环泵的进口高于水洗塔的黑水出口,这相当于水洗塔内的细灰又返回至气化炉内。目前气化装置负荷较低,如果运行负荷达到100%,采用粒度分布过细的焦煤浆将会造成气化炉带水,即气化炉的液位会逐渐下降,后期会导致气化炉的液位难以控制。气化炉液位过低将导致气化炉激冷室的黑水浓度增大,单位时间内带出气化炉的细灰会增加很多。由于黑水是返回利用的,所以气化炉内的黑水水质越来越差,最终会因气化炉带水而造成系统停车。
碳转化率偏低,从气化炉燃烧室排出的渣中可燃物含量高,造成水系统中含有较多的细煤颗粒;由于煤本身具有黏性,黑水黏度增大,在管道内流速过低,加重了管道内壁的结垢。过多的细粒子燃烧后形成的超细灰也更多,对于旋风分离器来说,水煤气中夹带的超细灰是无法脱除的,加剧了水煤气带灰。
系统水质的控制是一个长线工作,控制好水质须从源头上解决问题。过多的细粒子在积灰的过程中相当于起“源”的作用,在石油焦掺烧比例较大时,细粒子会集聚在管壁上,长此以往,积灰速率会成倍增大,从而制约装置运行。因此,如果不调整焦煤浆的粒度分布,气化装置很难实现长周期稳定运行。
2.3
处理措施
利用停车机会,通过多方面的努力,彻底解决了焦煤浆质量差的问题:①加强对原料煤的认识,将原有特低灰煤种改为水煤浆气化装置最常用的烟煤;②控制好原料煤与石油焦的掺烧比例,并由专人负责,严禁私自变更原料煤与石油焦的掺烧比例;③优化焦煤浆的粒度分布,使其符合工艺包的要求,同时建立相应的处罚机制。
通过采取相应的措施,基本上解决了焦煤浆质量差导致的渣中残碳含量高以及系统水质差的问题。
3
结语
通过对气化装置出现的问题进行技术攻关,存在的问题逐一得到解决,气化装置的运行周期大幅延长,为长周期运行打下了良好的基础,同时也为拟采用石油焦为原料的气化装置提供了可借鉴的依据。