Application of Combined Desulfurization Technology of Normal Temperature Desulfurization and Low-Temperature Methanol Washing
Abstract:
The low temperature methanol washing technology is used to remove sulfur from the process gas in modern large-scale coal chemical units. The volume fraction of H2S in the obtained purification gas is (0.20~20.00)×10-6, but it still cannot meet the production requirements of methanol, acetic acid, ethylene glycol and olefin. In order to avoid the poisoning of H2S on the catalyst, the volume fraction of H2S in the purification gas can be reduced to less than 0.05×10-6 by using the combined desulfurization technology of normal temperature desulfurization and low temperature methanol washing, thus solving the problem of incomplete removal of H2S with low-temperature methanol washing technology.
用煤制取的粗煤气中含有H2S、COS、CS2、HCl、HCN等有害气体,其中H2S占有害气体体积分数约90%。这些有害气体不仅具有很强的腐蚀性,而且会导致催化剂中毒,因此,粗煤气的净化成为现代煤化工的关键生产环节。生产不同化工产品对原料气中的硫含量要求不同,如IGCC等工业用气要求H2S体积分数在(20~100)×10-6范围内,而生产甲醇、乙二醇、乙酸等化工产品时要求原料气中H2S及总硫体积分数必须<0.10×10-6。
1
粗煤气净化工艺流程
如图 1所示,Shell粉煤气化炉制得的粗煤气经宽温耐硫低水汽比催化剂变换后,得到的变换气送低温甲醇洗系统脱除H2S和NH3等有害组分,得到温度为40 ℃、含总硫体积分数(0.20~0.40)×10-6的净化气再经常温(40 ℃)氧化锌脱硫,得到含H2S体积分数<0.05×10-6的合格净化气即可用于合成甲醇、乙酸及乙二醇。
图 1
2
单独投运低温甲醇洗系统的脱硫效果
在H2S、NH3等物质脱除技术中,低温甲醇洗具有技术成熟、能耗低、甲醇洗涤液容易获取以及再生、物料吸收过程便于控制等优点而在现代煤化工装置中得到广泛应用。如表 1所示,在实际运行中,单独投运低温甲醇洗系统经常出现净化气中H2S含量超标现象,净化气中均能检测出有机硫和无机硫的存在。
表 1
项目 |
φ(CO)/% |
φ(CO2)/% |
φ(H2)/% |
φ(N2+CH4)/% |
φ(H2S)/% |
φ(H2S)/ (×10-6) |
φ(COS)/ (×10-6) |
粗煤气 |
68.60 |
12.20 |
17.80 |
1.26 |
0.14 |
|
|
变换气 |
19.50 |
37.30 |
41.20 |
0.99 |
0.11 |
|
|
净化气 |
30.70 |
2.50 |
65.60 |
1.20 |
|
0.15~0.30 |
0.10 |
如表 2所示,在净化气中H2S体积分数>0.30×10-6的条件下,两炉甲醇合成催化剂的甲醇产量和使用周期都未能达到基本要求, 与设计值差异较大。对更换下的甲醇合成催化剂进行色谱分析,发现其中含有硫组分(表 3),故判定净化气中H2S含量超标是造成催化剂中毒、使用寿命缩短的主要因素。
表 2
项目 |
催化剂类型 |
变换气量/ (m3·h-1) |
净化气量/ (m3·h-1) |
总运行时间/月 |
甲醇总产量/kt |
吨催化剂甲醇产量/kt |
设计值 |
实际运行值 |
第1炉 |
MK-121 |
212 000 |
133 000 |
16 |
750 |
25.0 |
7.5 |
第2炉 |
国产 |
212 000 |
133 000 |
19 |
850 |
22.0 |
8.5 |
表 3
项目 |
失活催化剂 |
正常催化剂 |
w(SiO2) |
0.39 |
|
w(Al2O3) |
12.14 |
8.00~10.00 |
w(SO3) |
2.87 |
|
w(ZnO) |
21.30 |
20.00~25.00 |
w(CuO) |
75.32 |
52.00~55.00 |
通常认为是H2S与活性组分铜起反应而使催化剂失去活性,其反应式为H2S+CuCuS+H2。从表 3分析数据可发现,催化剂中SO3质量分数达2.87%,催化剂已经发生硫中毒。工业研究数据表明:甲醇合成催化剂吸收硫质量分数在2.4%~2.8%时,其活性下降率达57%;当催化剂平均吸收硫质量分数达3.0%~3.5%时,催化剂基本丧失活性,在工业生产中基本失去使用价值,必须更换新的催化剂。
在大型工业化生产中,工艺气处理量大,即使微量的H2S对催化剂的毒害作用也不容忽视,因为随着运行时间的延长,微量的硫会在催化剂上积累,因此,含硫体积分数1.00×10-6的净化气是不能满足工艺要求的。
3
增设常温脱硫后的运行情况
针对净化气中硫化物含量超标对生产造成的影响,通过对不同改造方案的比较,最终选用常温脱硫技术,即在低温甲醇洗系统后新增常温氧化锌脱硫塔。常温氧化锌脱硫塔投运48个月后对甲醇合成催化剂进行了更换,对更换下的甲醇合成催化剂进行元素分析, 未检出硫化物。如表 4和表 5所示,增设常温氧化锌脱硫塔后,H2S和有机硫可被充分脱除,未出现硫化物穿透现象,有效延长了催化剂的使用寿命。
表 4
项目 |
φ(CO)/% |
φ(CO2)/% |
φ(H2)/% |
φ(N2+CH4)/% |
φ(H2S)/% |
φ(H2S)/(×10-6) |
φ(COS)/(×10-6) |
粗煤气 |
68.60 |
12.20 |
17.80 |
1.26 |
0.14 |
|
|
变换气 |
19.50 |
37.30 |
42.10 |
0.99 |
0.11 |
|
|
净化气 |
30.70 |
2.50 |
65.60 |
1.20 |
|
0.15~0.30 |
0.10 |
合格净化气 |
30.70 |
2.50 |
65.60 |
1.20 |
|
<0.05 |
<0.05 |
表 5
催化剂 |
变换气量/ (m3·h-1) |
净化气量/ (m3·h-1) |
总运行时间/月 |
甲醇总产量/kt |
吨催化剂甲醇产量/kt |
国产 |
212 000 |
133 000 |
48 |
2 150 |
21.5 |
从运行效果来看,常温脱硫技术与低温甲醇洗工艺联合脱硫的效果十分明显,无机硫和有机硫的脱除十分彻底,脱硫后的总硫体积分数<0.05×10-6,完全可满足甲醇合成催化剂对硫含量的要求,甲醇总产量、催化剂总运行时间、吨催化剂甲醇产量达到设计技术要求。
氧化锌脱硫是化学过程,主要有效成分是ZnO,与H2S和羰基硫发生如下化学反应:ZnO+H2S=ZnS+H2O,COS+ZnO=ZnS+CO2。按照使用温度分类,氧化锌脱硫剂可分为高温、中温、低温和常温四大类,其对应的使用温度分别为300~400 ℃、200~250 ℃、80~120 ℃和<80 ℃。目前国内研究比较成熟的几种氧化锌脱硫剂使用温度及性能如表 6所示。
表 6
型号 |
使用温度/℃ |
出口φ(H2S)/(×10-6) |
穿透硫容/% |
堆密度/(kg·L-1) |
T306 |
150~400 |
0.10 |
10 |
1.00~1.30 |
T307 |
室温~250 |
0.10 |
10 |
0.90~1.20 |
T308 |
120~300 |
0.10 |
20 |
1.10~1.30 |
KT310 |
10~120 |
0.05 |
10 |
0.85~1.10 |
KC-2 |
10~60 |
0.05 |
25 |
0.55~0.65 |
4
结语
在以煤为原料的化工装置中,煤气通常作为合成甲醇、乙酸、烯烃、乙二醇、煤制油、IGCC等的原料气,用途十分广泛。煤化工生产装置投资大、工艺路线长,与其配套的工艺路线和脱硫技术选择十分重要。在国内大型煤制甲醇、煤制烯烃和煤制油化工装置中,煤气净化多采用常温脱硫与低温甲醇洗联合工艺,从运行效果来看可满足不同产品对净化气中H2S含量的要求,解决了低温甲醇洗技术脱硫不彻底的问题。