Abstract:
In connection with the problem of the performance curve of the circulating water pump that does not match the performance curve of the pipe network, and the inability to achieve refined operation, the actual working condition point is used as the design point, and the high-efficiency area is determined by process requirements, according to the circulating water system working condition requirements, computational fluid dynamics (CFD) software is adopted to optimize the impeller design of the pump. After the optimized high-efficiency impeller is put into operation, the energy-saving effect is above 12%, and the annual energy-saving benefit can reach 3.15 million yuan.
循环水系统广泛应用于石油化工、煤化工、钢铁冶炼、热力发电厂等领域,主要包括循环水泵、供水支路和母管、装置用水支路、用户换热器、回水母管、冷却塔等设备。据统计,循环冷却水系统耗电量约占兖矿新疆煤化工有限公司用电量的20%~30%,存在设施老化、机泵效率低、控制水平差、管理粗放、耗水量大、能量浪费严重等问题。经调研发现,对循环水系统实施整体优化后,总电耗可以降低20%左右,节能潜力巨大。
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改造前存在的问题
兖矿新疆煤化工有限公司循环水系统分为2个子系统,共有8台水泵。第一循环水系统有3台循环水泵,位号分别为P4202A/B/C,每台水泵的额定功率为1 250 kW、额定电流为94 A,运行方式为两开一备,实际运行电流为90 A。第二循环水系统有5台循环水泵,位号分别为P4201A/B/C/D/E,每台水泵的额定功率为1 400 kW、额定电流为105 A,运行方式为四开一备,实际运行电流为100 A。在运行过程中,循环水系统存在如下的问题。
(1) 循环水泵实际扬程为55 m,根据水泵性能曲线,运行效率低于80%。由于循环水泵实际性能曲线与管网性能曲线不匹配,只能将水泵出口阀门开度、冷却塔上塔阀门开度分别减至30%~35%、40%~50%,因此造成循环水流动阻力增大。
(2) 循环水泵电动机电流接近额定值,若增大水泵出口阀门开度或冷却塔上塔阀门开度,电动机存在超电流的风险。
(3) 循环水系统的循环水量取决于换热器的实际需求,受后系统装置实际生产过程、工艺条件、设备状况、水质条件、操作人员等因素的影响,应根据实际情况调节循环水泵运行参数。但受水泵自身的限制,无法实现精细化运行,导致冬季和夏季循环水泵开启情况一致,造成能量浪费。
2
改造方案
叶轮是离心泵的核心部件,其流动性能在很大程度上决定了整个离心泵的性能,因此叶轮的设计极为关键。在工业泵的设计过程中,叶轮设计大多借助于经验,或者采用二元流动理论进行分析,再根据三维黏性流动分析的结果进行修正。因与叶轮内实际的三维黏性流动存在较大的差异,故叶轮的效率较低。另外,性能良好的叶轮若无法与蜗壳实现良好的匹配,也会导致泵内各种流动损失增大,特别是冲击损失的增大,将大幅降低整台泵的实际运行效率。
随着计算机硬件的发展和计算方法的优化,计算流体力学(CFD)技术逐渐成为水泵水力优化设计的主流技术,国外水轮机行业将模型试验与数值计算有机结合,通过仿真计算获得可靠的设计数据。近些年国内也开始运用CFD技术优化水泵叶轮的设计,经节能改造后的叶轮已在石油化工、煤化工、生化制药、钢铁冶金、热电、机械电子、中央空调等行业得到成功应用。众多案例证明叶轮节能改造不影响正常生产,优化后可确保循环水系统工艺参数保持不变,技术安全可靠。
鉴于此,聘请外单位设计并定制高效叶轮,重新调整系统水力平衡,合理控制换热器冷却水供回水温差和回水压力,提高管网输送效率,确定合理的循环水流量,从而达到节电的目的。高效水泵叶轮设计时,以实际工况点为设计点,以工艺需求确定高效区,根据循环水系统工况需求,采用CFD技术对兖矿新疆煤化工有限公司的循环水泵进行三维黏性数值模拟,以准确模拟其内部流场,掌握其叶片内循环水的流动特性。即首先模拟优化叶片进口与出口的速度角,减小叶片的扩散损失和水力损失;然后模拟优化叶轮盖板与壳体、叶轮口环间隙的设计,减小泄漏量与摩擦损失;最后模拟优化叶轮进口直径、叶片角度、叶片数,提高叶轮抗汽蚀的性能。
3
改造后效果
改造后的水泵叶轮高效区域宽广,能更好地在循环水系统工况点运行;叶轮设计效率提高5%,整体运行效率提高10%以上;叶轮抗汽蚀性能提高,满足现场装置的汽蚀余量要求,提高了水泵运行的可靠性。循环水泵优化后的节电率要求在12%以上,实际耗电量统计结果见表 1和表 2。
表 1
项目 |
位号 |
电表起码/(kW·h) |
电表止码/(kW·h) |
倍率 |
时间段内耗电量/(kW·h) |
累计时间/h |
功率/kW |
优化前 |
P4202A |
|
|
|
|
|
1 227.00 |
P4202B |
|
|
|
|
|
1 169.00 |
优化后 |
P4202B |
216.17 |
270.60 |
15 000 |
816 450 |
744.95 |
1 095.98 |
P4202C |
719.02 |
768.64 |
15 000 |
744 300 |
744.95 |
999.13 |
表 2
项目 |
位号 |
电表起码/(kW·h) |
电表止码/(kW·h) |
倍率 |
时间段内耗电量/(kW·h) |
累计时间/h |
功率/kW |
优化前 |
P4201A |
|
|
|
|
|
1 385.00 |
P4201B |
|
|
|
|
|
1 383.00 |
P4201D |
|
|
|
|
|
1 402.00 |
P4201E |
|
|
|
|
|
1 392.00 |
优化后 |
P4201B |
1 007.12 |
1 062.15 |
15 000 |
825 450 |
740.92 |
1 114.09 |
P4201C |
525.89 |
583.15 |
15 000 |
858 900 |
740.90 |
1 159.26 |
P4201D |
1 052.72 |
1 112.05 |
15 000 |
889 950 |
740.93 |
1 201.12 |
P4201E |
860.49 |
916.58 |
15 000 |
841 350 |
740.87 |
1 135.62 |
由表 1和表 2可以看出:第一循环水系统水泵优化前的功率合计为2 396.00 kW,优化后的功率合计为2 095.11 kW,节电300.89 kW·h,节电率为12.56%;第二循环水系统水泵优化前的功率合计为5 562.00 kW,优化后的功率合计为4 610.09 kW,节电951.91 kW·h,节电率为17.11%;第一、第二循环水系统水泵优化后的节电率均达到预期目标。
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结语
将高效叶轮应用于循环水泵后,循环水系统年节电8.75×106 kW·h,电价按0.36元/(kW·h)计,年节电效益可达315万元。